Dlouhý 3. března - Long March 3
Funkce | Nosná raketa |
---|---|
Výrobce | CALT |
Země původu | Čína |
Velikost | |
Výška | 43,25 metrů (141,9 ft) |
Průměr | 3,35 m (11,0 ft) |
Hmotnost | 204 000 kilogramů |
Fáze | 3 |
Kapacita | |
Užitečné zatížení pro LEO | |
Hmotnost | 5 000 kilogramů |
Užitečné zatížení pro GTO | |
Hmotnost | 1 500 kilogramů |
Přidružené rakety | |
Rodina | Dlouhý pochod |
Deriváty | Dlouhý březen 3A |
Historie spuštění | |
Postavení | V důchodu |
Spouštějte weby | LA-3 , XSLC |
Celkový počet spuštění | 13 |
Úspěch (y) | 10 |
Poruchy | 2 |
Částečné selhání | 1 |
První let | 29 leden 1984 |
Poslední let | 25. června 2000 |
První etapa | |
Délka | 23,49 m |
Průměr | 3,35 m |
Prázdná hmota | 9 378 kg (20 675 lb) |
Hrubá hmotnost | 153 070 kg (337 460 lb) |
Hmota hnacího plynu | 143 692 kg (316 787 lb) |
Motory | 4 YF-21B |
Tah | 2961,6 kN (665800 lb f ) |
Specifický impuls | 2 566,2 m / s (260,66 s) |
Doba hoření | 121 s |
Pohonné hmoty | N2O4 / UDMH |
Druhá fáze | |
Délka | 9,47 m |
Průměr | 3,35 m |
Prázdná hmota | 3,599 kg (7934 lb) |
Hrubá hmotnost | 39 440 kg (86 950 lb) |
Hmota hnacího plynu | 35 841 kg (79 016 lb) |
Motory | 1 YF-24D (1 x YF-22D (hlavní)) (4 x YF-23F (nonius)) |
Tah | 741,4 kN (166 700 lb f ) (hlavní) 47,1 kN (10 600 lb f ) (nonius) |
Specifický impuls | 2922,4 m / s (298,00 s) (hlavní) 2,762 m / s (281,6 s) (nonius) |
Doba hoření | 130 s |
Pohonné hmoty | N2O4 / UDMH |
Třetí fáze | |
Délka | 10,36 m |
Průměr | 2,25 m |
Prázdná hmota | 1,965 kg (4332 lb) |
Hrubá hmotnost | 10 700 kg (23 600 lb) |
Hmota hnacího plynu | 8 731 kg (19 249 lb) |
Motory | 1 YF-73 |
Tah | 44,43 kN (9 990 lb f ) |
Specifický impuls | 4 119 m / s (420,0 s) |
Doba hoření | 729 s |
Pohonné hmoty | LH 2 / LOX |
The Long March 3 ( Číňan : 长征 三号 火箭 ), také známý jako Changzheng 3 , CZ-3 a LM-3 , byl čínský orbitální nosný raketový design. Všechny byly vypuštěny z odpalovací oblasti 3 v Xichang Satellite Launch Center . Byla to třístupňová raketa a většinou se používala k umístění komunikačních satelitů třídy DFH-2 na geosynchronní přenosové dráhy . Byl doplněn a později nahrazen výkonnějším Long March 3A , který má vylepšenou třetí fázi.
Seznam startů
Číslo letu | Datum (UTC) | Spusťte web | Užitečné zatížení | Obíhat | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29. ledna 1984 12:25 |
LA-3 , XSLC | STTW 1 | GTO (zamýšleno) | Částečné selhání |
2 | 8. dubna 1984 11:20 |
LA-3, XSLC | STTW 2 | GTO | Úspěch |
3 | 1. února 1986 12:37 |
LA-3, XSLC | DFH-2-1 | GTO | Úspěch |
4 | 7. března 1988 12:41 |
LA-3, XSLC | DFH-2A-1 ( ChinaSat 1) | GTO | Úspěch |
5 | 22. prosince 1988 12:40 |
LA-3, XSLC | DFH-2A-2 ( ChinaSat 2) | GTO | Úspěch |
6 | 4. února 1990 12:28 |
LA-3, XSLC | DFH-2A-3 ( ChinaSat 3) | GTO | Úspěch |
7 | 7. dubna 1990 13:30 |
LA-3, XSLC | AsiaSat 1 | GTO | Úspěch |
8 | 28. prosince 1991 12:00 |
LA-3, XSLC | DFH-2A-4 ( ChinaSat 4) | GTO (zamýšleno) | Selhání |
9 | 21. července 1994 10:55 |
LA-3, XSLC | APStar 1 | GTO | Úspěch |
10 | 3. července 1996 10:47 |
LA-3, XSLC | APStar 1A | GTO | Úspěch |
11 | 18. srpna 1996 10:27 |
LA-3, XSLC | ChinaSat 7 | GTO (zamýšleno) | Selhání |
12 | 10. června 1997 12:01 |
LA-3, XSLC | Fengyun 2A | GTO | Úspěch |
13 | 25. června 2000 11:50 |
LA-3, XSLC | Fengyun 2B | GTO | Úspěch |
Selhání spuštění
Selhání spuštění Dong Fang Hong 2
29. ledna 1984, raketa LM-3 selhala během startu. Třetí stupeň selhal 4 s po restartu kvůli vložení satelitu GTO kvůli nesprávnému poměru směsi v generátoru plynu motoru, který způsobil vysoké teploty a vyhořel plášť turbíny. Na výsledné eliptické oběžné dráze však stále bylo prováděno mnoho plánovaných testů na experimentální komunikační kosmické lodi.
Selhání spuštění ChinaSat 4
28. prosince 1991 selhala během startu raketa LM-3. Motor třetího stupně utrpěl ztrátu otáček turbíny a spalovacího tlaku 58 s po opětovném zapálení pro druhé hoření pro vložení GTO a po opětovném zapálení se úplně vypnul 135 s. Ztráta tlaku ve vysokotlakém přívodu helia používaného k řízení motoru snížila průtok hnacího plynu.
Selhání spuštění ChinaSat 7
Dne 18. srpna 1996 selhala během startu raketa LM-3. Motor třetího stupně se vypnul zhruba o 40 s dříve, než bylo plánováno, kvůli požáru vstřikovače LH2 generátoru plynu. Nedostatečné čištění umožnilo zamrznutí kyslíku v generátoru plynu během letu.
Specifikace
Série | 3 | 3A | 3B | 3B / E | 3C | 3C / E |
Modelka | ||||||
Fáze | 3 | 3 | 3 (plus 4 upevňovací pásky) |
3 (plus 4 upevňovací pásky) |
3 (plus 2 upevňovací pásky) |
3 (plus 2 upevňovací pásky) |
Délka (m) | 43.2 | 52.5 | 54.8 | 56.3 | 54.8 | 56.3 |
Max. průměr (m) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
Zvedací hmotnost (t) | 204 | 241 | 426 | 459 | 345 | 378 |
Liftoff tah (kN) | 2962 | 2962 | 5,923 | 5,923 | 4,442 | 4,442 |
Užitečné zatížení (LEO, kg) | 5 000 | 8 500 | 11 500 | 11 500 | 8 000 | 8 000 |
Historie spuštění
Následující statistiky spuštění jsou shromažďovány z jednotlivých stránek Wikipedie každé varianty CZ-3x, protože tyto stránky jsou častěji aktualizovány různými editory; čísla jsou aktuální k 20. lednu 2020.
Deriváty | Postavení | První let | Spouští se | Úspěchy | Selhání | Částečné poruchy |
Dlouhý 3. března | V důchodu | 29 leden 1984 | 13 | 10 | 2 | 1 |
Dlouhý březen 3A | Aktivní | 8. února 1994 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Dlouhý pochod 3B | V důchodu | 14. února 1996 | 12 | 10 | 1 | 1 |
Dlouhý pochod 3B / E | Aktivní | 13. května 2007 | 61 | 59 | 1 | 1 |
Dlouhý pochod 3C | Aktivní | 25. dubna 2008 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Dlouhý pochod 3C / E | Aktivní | 23. října 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 |